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倒档轴渗碳350回火

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发表于 2016-4-15 21:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小轿车倒档轴860碳氮共渗,由于氧探头异常,导致碳化物严重,有效硬化层要求0.6-0.95mm,实际深度1.1mm,齿顶碳化物成完整的网状。重新875加热保温40min预冷淬火,碳化物消除了很多,齿顶3级左右,180回火,有效硬化层1.25mm,350回火,有效化层0.85mm,表面硬度664HV左右,心部硬度43HRC。

问题来了:350回火的倒档轴能用吗?是不是处于第一类回火脆性区范围呢?谁有相关的经验和资料

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 楼主| 发表于 2016-4-15 21:04:39 | 显示全部楼层
忘了说重点,材料20CrMoH
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发表于 2016-4-16 09:58:25 | 显示全部楼层
350的温度回火表面硬度还能达到664HV,心部硬度还能达到43HRC。我怀疑你的温度,反正我是不相信这样的结果。
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发表于 2016-4-16 10:14:11 | 显示全部楼层
台州风吹倒 发表于 2016-4-16 09:58
350的温度回火表面硬度还能达到664HV,心部硬度还能达到43HRC。我怀疑你的温度,反正我是不相信这样的结果 ...

         “这不可能!”熟于惯性思维,实际上“一切皆有可能”。且听楼主细说端详
该会员没有填写今日想说内容.
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[LV.10]以坛为家III

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发表于 2016-4-16 10:39:22 | 显示全部楼层
350回火对心部硬度影响不大。

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  发表于 2016-4-16 11:33
是非天天有,不听自然无。
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发表于 2016-4-16 13:51:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-4-16 10:14
“这不可能!”熟于惯性思维,实际上“一切皆有可能”。且听楼主细说端详 ...

其实有两点,第一点就是350度回火后表面硬度还有58.5HRC(我们做过相应试验,350度回火表面硬度会下降8-9个HRC)。第二点:875保温40分钟能消除网状碳化物。
当时我们880*60分钟金相溶碳试验(材料也是20CrMoH),效果不大。后来升温到910度40分钟,立竿见影效果。
只是个人做的数据试验判断,请各位大侠指正
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发表于 2016-4-16 17:31:39 | 显示全部楼层
通过350℃回火后,即使表面硬度符合图纸要求,也要慎重让步接收。因为国内某企业曾干过这样的事情,造成几千台汽车某配对齿轮早起磨损(原来没有叫召回)被更换。摩擦磨损不能简单用表面硬度值来作为衡量标准,尤其350℃之后应力状态已发生了很大变化。

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  发表于 2016-4-16 17:37
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
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[LV.Master]伴坛终老

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发表于 2016-4-16 17:47:52 | 显示全部楼层
350°回火是设定温度,保温时间短时工件实际温度可能只有220-280°
永不言败,是成功者的最佳品格。
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 楼主| 发表于 2016-4-16 20:51:28 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-4-16 17:47
350°回火是设定温度,保温时间短时工件实际温度可能只有220-280°

升温到350后保温2h
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 楼主| 发表于 2016-4-16 20:59:47 | 显示全部楼层
台州风吹倒 发表于 2016-4-16 13:51
其实有两点,第一点就是350度回火后表面硬度还有58.5HRC(我们做过相应试验,350度回火表面硬度会下降8-9 ...

有碳化物,还有3级,但是没有成完整的网状,1/3网状,长条状和颗粒状。由于第一次渗碳异常,碳溶度过高,重新加热时间短,温度不高,所以0.3mm以内都有很多细小未溶解的弥散颗粒状碳化物,而且我在350回火前-30℃深冷处理了,提高了表面硬度,从而回火后表面硬度还有660HV左右。

我重新用另外一台设备试验了一次,重新加热880保温,40min,碳化物基本消除了,在500倍下没看到明显的碳化物。我每次重新加热的碳式设定为:加热至第一阶段880摄氏度,碳式0.4(目的很明确,加快减少表面碳溶度),保温20-25min,第二阶段880℃,碳式0.83,保温20min,降温至820摄氏度,碳式后面均设置0.83。

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 楼主| 发表于 2016-4-16 21:00:09 | 显示全部楼层
台州风吹倒 发表于 2016-4-16 13:51
其实有两点,第一点就是350度回火后表面硬度还有58.5HRC(我们做过相应试验,350度回火表面硬度会下降8-9 ...

有碳化物,还有3级,但是没有成完整的网状,1/3网状,长条状和颗粒状。由于第一次渗碳异常,碳溶度过高,重新加热时间短,温度不高,所以0.3mm以内都有很多细小未溶解的弥散颗粒状碳化物,而且我在350回火前-30℃深冷处理了,提高了表面硬度,从而回火后表面硬度还有660HV左右。

我重新用另外一台设备试验了一次,重新加热880保温,40min,碳化物基本消除了,在500倍下没看到明显的碳化物。我每次重新加热的碳式设定为:加热至第一阶段880摄氏度,碳式0.4(目的很明确,加快减少表面碳溶度),保温20-25min,第二阶段880℃,碳式0.83,保温20min,降温至820摄氏度,碳式后面均设置0.83。

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 楼主| 发表于 2016-4-16 21:04:16 | 显示全部楼层
Kiyogear 发表于 2016-4-16 17:31
通过350℃回火后,即使表面硬度符合图纸要求,也要慎重让步接收。因为国内某企业曾干过这样的事情,造成几 ...

我的产品是倒档轴,在实际过程中使用的比较少,倒档过程扭力大,特别是上坡过程是倒档,我担心的是脆性。而0.3mm以内有很多细小弥散的颗粒状碳化物,所以耐磨性也不至于会很差
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发表于 2016-4-16 21:28:26 | 显示全部楼层
日月光辉 发表于 2016-4-16 21:04
我的产品是倒档轴,在实际过程中使用的比较少,倒档过程扭力大,特别是上坡过程是倒档,我担心的是脆性。 ...

是否考虑最后阶段对齿面做强力喷丸处理?也许那样更好一些。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
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 楼主| 发表于 2016-4-16 21:33:19 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-16 21:28
是否考虑最后阶段对齿面做强力喷丸处理?也许那样更好一些。

说来惭愧,我们目前还没有买强力抛丸设备,在筹划中
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 楼主| 发表于 2016-4-16 21:47:05 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-16 21:28
是否考虑最后阶段对齿面做强力喷丸处理?也许那样更好一些。

350回火,是否在此材料的第一类回火脆性区呢?
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[LV.Master]伴坛终老

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发表于 2016-4-16 21:52:38 | 显示全部楼层
日月光辉 发表于 2016-4-16 21:47
350回火,是否在此材料的第一类回火脆性区呢?

这个不能肯定。估计会有吧。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
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[LV.Master]伴坛终老

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发表于 2016-4-16 22:04:19 | 显示全部楼层
以前某公司用17CrNiMo6渗碳也是碳势失控,金相组织可以参考这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... 21052&extra=&page=3
返工工艺试验 image.jpg
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
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发表于 2016-4-17 08:07:07 | 显示全部楼层
日月光辉 发表于 2016-4-16 21:04
我的产品是倒档轴,在实际过程中使用的比较少,倒档过程扭力大,特别是上坡过程是倒档,我担心的是脆性。 ...

那我们就静听你的佳音了。这是个典型的案例,许多人这样做,成功的也很多,只不过案例跟踪和报道很少;希望LZ能够跟踪到位,一般1-3万公里就能说明是否有问题。
如果还没有完全返修完,建议:取消冷处理,而改为高温回火消除残奥和增加弥散分布的Kcem,这样对于防止疲劳断裂有好处。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
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[LV.9]以坛为家II

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发表于 2016-4-17 16:57:15 | 显示全部楼层
不建议装机,一个件多少钱?一套变速箱多少钱。可以装机10台,作好标识。或者走台假实验后再做决定,不要因小失大,要是我产品可以返修,做工艺实验,但产品肯定判报废。
为成功找方法,不为失败找借口。
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