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保持架脆断

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发表于 2013-2-3 20:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:SPCC软氮化,要求表面硬度大于450HV,表面白层大于8UM,表面灰白色(随炉冷)。供应商今天入厂一批保持架脆性很大,脆断原因:1.白亮层分层出现Fe2N层?2.白层深度过深?

脆性件

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发表于 2013-2-3 20:52:01 | 显示全部楼层
如果不符合技术要求,那么真的还需找原因!
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 楼主| 发表于 2013-2-3 20:58:20 | 显示全部楼层

请教:技术要求要求是否要增加脆性要求(按现有技术要求检测合格)?工件装配后跑台架试验易开裂。
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发表于 2013-2-3 21:49:30 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-2-3 20:58
请教:技术要求要求是否要增加脆性要求(按现有技术要求检测合格)?工件装配后跑台架试验易开裂。 ...

那么脆性要求的判断依据是??
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 楼主| 发表于 2013-2-3 22:00:16 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-2-3 21:49
那么脆性要求的判断依据是??

可否参照GB/T11354 重要件要求?到现为止才刚接触轴承软氮化工艺,如不当见谅。
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发表于 2013-2-3 22:01:41 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-2-3 22:00
可否参照GB/T11354 重要件要求?到现为止才刚接触轴承软氮化工艺,如不当见谅。 ...

其实杨工是行家,我是外行!!
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发表于 2013-2-3 23:46:07 | 显示全部楼层
这个保持架壁厚多少?扩散层多厚?是不是渗穿了呢?
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 楼主| 发表于 2013-2-4 10:48:57 | 显示全部楼层
壁厚0.6毫米,正心部已出现针状Fe4N(说明渗穿).另附上脆性正常件表面组织照片(同时正常件心部也有针状Fe4N)。
韧性件.jpg
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发表于 2013-2-4 11:34:31 | 显示全部楼层
那不结了,问题就出在你们把零件渗穿了,当然脆性就大了,缩短工艺时间吧!
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发表于 2013-2-4 11:47:35 | 显示全部楼层
建议缩短时间,降低氮势。对脆性件的废品挽救方法:280-320C回火,或更高温度试一试,如果改善了脆性就OK,如不行就废了。我们做保持架是液体渗氮,最长时间60min.
是非天天有,不听自然无。
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 楼主| 发表于 2013-2-4 11:51:24 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-2-4 11:47
建议缩短时间,降低氮势。对脆性件的废品挽救方法:280-320C回火,或更高温度试一试,如果改善了脆性就OK, ...

已做300度回火试验但脆性未改观。目前改进方向基本和周工建议一致
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发表于 2013-2-4 11:55:53 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-2-4 11:51
已做300度回火试验但脆性未改观。目前改进方向基本和周工建议一致 ...

建议600度退火。
该会员没有填写今日想说内容.
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发表于 2013-2-5 12:02:45 | 显示全部楼层
我们做的保持架材料:Q/BQB403-DC01(St12),表面硬度360-760HV0.2  深度0.003-0.015mm。
是非天天有,不听自然无。
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发表于 2013-2-5 14:08:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 见仁见智 于 2013-2-5 14:22 编辑

厚度0.6mm,两边渗,允许的扩散层才0.3mm,只要有白亮层,扩散层肯定到达中心,整体脆性自然出现。从热处理上解决这个问题,有难度啊!材料可否适当加厚一点?
身做好事,言说好话,心存好念。
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