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42CrMo锻件和42CrNiMo同炉调质时出现的一个小问题..

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发表于 2013-5-18 23:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 JOYO 于 2013-5-18 23:09 编辑

                         昨天日我们做了一炉工件,是42CrMo锻件和40CrNiMo锻件同炉混装的,回火也是同炉的。

                        材质为42CrMo锻件工件尺寸:厚度35MM 外圆500MM 内圆350MM 片状的。

                        材质为42CrNiMo锻件工件尺寸:厚度100MM 外圆550MM 内圆250MM 是内齿套形状的。

   具体操作如下:随炉温同炉加热至850℃,保温2H出炉下油淬火。 冷却到大概150℃, 吊起进炉回火。

                        回火取的是650℃ 保温2H出炉空冷的。

                       今天质检打硬度结果如下 :42CrNiMo锻件工件硬度为布氏300度    (符合图纸加工要求PASS)

                                                              42CrMo锻件工件硬度为布氏220度        (低于图纸要求20度,不通过)

          我们分析:按经验来说, 材质为42CrMo锻件工件 850℃淬火 650℃回火的话,硬度不至于如此低的,一般都有280左右的。

                         于是我分析是不是对于42CrMo锻件工件,在我们淬火前保温和回火保温的时间取得太多了(我们都是按大尺寸取的时间)

                        导致小尺寸工件有点脱碳了,所以硬度上不来。

                        改正措施应该是 42CrMo锻件工件淬火前保温和回火保温都应该减少1H。

                       希望各位老师给点意见,指点指点我这个新手.

                       
                      PS:想要证明楼下的老师一定会叫我做金相分析的,其实我自己也很想有金相分析仪的。可惜的是,

                          我么厂木有给我们提供这样我们设备,干的都是自己的活,出了什么问题,做废了什么工件一般

                         都是厂里负责的。经常有无头案出现滴...

                       
                        

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 楼主| 发表于 2013-5-20 10:27:23 来自手机 | 显示全部楼层
罪过罪过,帖子躺了两天都没人问津,好失望
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发表于 2013-5-20 10:31:11 | 显示全部楼层
42CrMo你认为脱碳,磨深再检,如硬度在范围,不就证明你的分析对了。
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发表于 2013-5-20 10:34:03 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2013-5-20 10:27
罪过罪过,帖子躺了两天都没人问津,好失望

不排除脱碳的可能,但更倾向于淬火冷却问题
以我的经验,保温时间2个小时,脱碳不会那么明显,磨深一点什么情况?
建议淬火后工件打一下淬火硬度。再确定回火温度。
该会员没有填写今日想说内容.
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 楼主| 发表于 2013-5-20 13:21:49 来自手机 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-5-20 10:31
42CrMo你认为脱碳,磨深再检,如硬度在范围,不就证明你的分析对了。

对喔!下次有同样的问题就这样检验。
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 楼主| 发表于 2013-5-20 13:24:07 来自手机 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-5-20 10:34
不排除脱碳的可能,但更倾向于淬火冷却问题
以我的经验,保温时间2个小时,脱碳不会那么明显,磨深一点什 ...

我们这里质检不是和热处理一个部门的,淬火后打硬度只有在做大工件才有…-_-||
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发表于 2013-5-20 15:04:17 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2013-5-20 13:24
我们这里质检不是和热处理一个部门的,淬火后打硬度只有在做大工件才有…-_-|| ...

自己为什么不动手测试一下硬度。
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 楼主| 发表于 2013-5-20 17:42:14 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-20 15:04
自己为什么不动手测试一下硬度。

厂里太坑爹了,硬度计只有一套在技质部,不在我这。
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发表于 2013-5-20 19:33:03 | 显示全部楼层
无话可说。真是“优秀的企业家”;“优秀的企业”。
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发表于 2013-5-20 20:12:19 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2013-5-20 17:42
厂里太坑爹了,硬度计只有一套在技质部,不在我这。

生产现场必须要有一套检测设备,不然淬火后的硬度怎样知晓,靠估计呀??
另外这两种材质同炉处理后得到的硬度值你不知道(有可能相差较大),却采用同样的回火工艺那么当然会出现不同的硬度值。另外含Ni材质的抗回火性能是否会好些也是一个因素!
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
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发表于 2013-5-20 20:17:17 | 显示全部楼层
我觉得,前者的硬度高于后者是正常的。
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发表于 2013-5-29 15:49:08 | 显示全部楼层
可以在淬火后送一两件到检验室去查硬度。
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发表于 2014-3-23 12:09:48 | 显示全部楼层
HB260-307的42CrMo回火我们一般不超过630
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发表于 2015-1-1 19:12:58 | 显示全部楼层
我觉得不是脱碳的可能,可能在回火温度上
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发表于 2015-1-2 10:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
小袁:这个料正常淬硬后650度回火后硬度在26一30HRC,如你所说要回至HB220需要710度以上。那么可能出现的问题有:1、完全没有淬硬(工件表面粗糙度、介质冷却速度、工件实际获得冷却速度相关)2、工件表面脱碳层(可磨2mm左右检测,报废一件也是有必要的。脱碳与加热设备、气氛情况、保温时间有关)3、其它因素如炉温准确度、检测误差、材质出错等因素得首先排除。
遇此类问题一定得找到真因,否则无头案还会再现。
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发表于 2015-1-2 12:38:36 | 显示全部楼层
可能42CrMo材料淬火状态的硬度不好,未完全淬硬,所以直接用650℃回火没法回到理想的硬度要求。按照正常情况,650℃回火布氏应该在250HB左右。另外保温时间过长,会有表层稍许脱碳,但影响不至于太大,建议还是检查淬火过程。
如果还是不行,就要检查材料成分了。
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发表于 2015-1-2 19:27:32 | 显示全部楼层
从油里拿出来的时间会不会太短了啊,150度有点高啊
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