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17CrNiMo6齿轮渗碳淬火工艺试验

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发表于 2013-4-9 09:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近期,对一款17CrNiMo6齿轮进行渗碳后直接降温淬火试验,结果与大家分享如下:
    淬火(未回火)后的硬度:61.5~63HRC,158°C回火后的硬度58.8~60HRC,163°C重新回火后硬度59~60HRC,170°C回火59~61HRC,200°C回火硬度58~62.5HRC。
    158°C回火后剖切检测CHD=1.25,XC=41.5HRC,这个试样163°C重新回火后,CHD=1.20;剖件170°C重新回火后重新剖切检测:XC=38~39HRC,CHD=1.20。
    158°C、163°C、170°C回火后的金相组织依次上传

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发表于 2013-4-9 09:57:56 | 显示全部楼层
158°C、163°C、170°这几个温度差别不大,是否试试200度以上回火。
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 楼主| 发表于 2013-4-9 10:06:09 | 显示全部楼层
158℃回火后金相组织(残奥、马氏体)
158℃回火残奥-01.png
158℃回火残奥-02.png
158℃回火马氏体-01.png
158℃回火马氏体-02.png

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 楼主| 发表于 2013-4-9 10:07:37 | 显示全部楼层
163℃回火后金相组织(残奥、马氏体)
163℃回火残奥-01.png
163℃回火残奥-02.png
163℃回火马氏体-01.png
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 楼主| 发表于 2013-4-9 10:08:45 | 显示全部楼层
170℃回火后的金相组织(残奥、马氏体)
170℃回火残奥-01.png
170℃回火残奥-02.png
170℃回火马氏体-01.png
170℃回火马氏体-02.png

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 楼主| 发表于 2013-4-9 10:10:20 | 显示全部楼层
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发表于 2013-4-9 10:55:13 | 显示全部楼层
老孤的试验至少可以说明:
1.此钢在200℃内回火,硬度可以达到一般性的技术要求;
2.此钢的回火抗性较高;
3.个人认为,可以采取190℃两次回火的方式进一步降低残留奥氏体的含量,减少表面硬度的差异。
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发表于 2013-4-9 11:32:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-9 10:10
200℃回火后的硬度已在主体提供,只是未再进行金相组织检查

谢谢杨工分享的数据和试验
200 回火硬度和残奥?
表面硬度和CHD的影响会大些。。
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 楼主| 发表于 2013-4-9 11:47:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 10:55
老孤的试验至少可以说明:
1.此钢在200℃内回火,硬度可以达到一般性的技术要求;
2.此钢的回火抗性较高;

      以前的产品没有用过这高回火温度,心里不踏实,怕硬度降下来导致产品不合格。
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 楼主| 发表于 2013-4-9 11:48:28 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-4-9 11:32
谢谢杨工分享的数据和试验
200 回火硬度和残奥?
表面硬度和CHD的影响会大些。。 ...

       我已安排年轻人找到200°C回火后的齿轮残骸交线切割重新剖切取样,结果需要等待。
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发表于 2013-4-9 11:54:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqy 于 2013-4-10 21:21 编辑

                  硬度             CHD             心部硬度
未回火         61.5-63               
158             58.8-60          1.25         41.5
163            59-60               1.2        
170            59-61               1.2          38-39
200            58-62             1.18       39.5~40HRC
      
整理一下, 便于讨论。。

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发表于 2013-4-9 22:17:33 | 显示全部楼层
200以上回火的目的是什么?
我没想明白。明白的请说说。
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发表于 2013-4-9 22:24:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 22:17
200以上回火的目的是什么?
我没想明白。明白的请说说。

杨工在试验新工艺, 猜测下可能这种类型齿轮要求残奥越少,其性能比较好的。。
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发表于 2013-4-9 22:27:47 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-4-9 22:24
杨工在试验新工艺, 猜测下可能这种类型齿轮要求残奥越少,其性能比较好的。。 ...

多次回火即可解决。提高回火温度是有限度的。快到极限了。信不信。
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发表于 2013-4-9 22:32:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqy 于 2013-4-9 22:35 编辑
吉祥如意 发表于 2013-4-9 22:27
多次回火即可解决。提高回火温度是有限度的。快到极限了。信不信。


这个不是十分认可, 多次可减少,但回火温度提高比时间效果显著。。这个温度的确在极限上。。
期待你的证据。。
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发表于 2013-4-9 22:42:30 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-4-9 22:32
这个不是十分认可, 多次可减少,但回火温度提高比时间效果显著。。这个温度的确在极限上。。
期待你的证 ...

冷处理想过没有?
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发表于 2013-4-9 22:43:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqy 于 2013-4-9 22:45 编辑
吉祥如意 发表于 2013-4-9 22:42
冷处理想过没有?


是个好办法。。但是一般公司没有该设备。
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发表于 2013-4-9 22:44:49 | 显示全部楼层

推测一下结果会怎样?
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发表于 2013-4-9 22:46:09 | 显示全部楼层
外国专家建议170
为成功找方法,不为失败找借口。
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发表于 2013-4-9 22:47:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 22:44
推测一下结果会怎样?

残奥的效果会好些, 硬度也保住。。这都是好的,那不好的会是什么?
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发表于 2013-4-9 22:48:22 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-4-9 22:47
残奥的效果会好些, 硬度也保住。。这都是好的,那不好的会是什么?

残留奥氏体会是多少%?
花钱。费工夫。
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发表于 2013-4-9 22:51:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 22:48
残留奥氏体会是多少%?
花钱。费工夫。

需核实该材料的Mf 及深冷温度。。
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发表于 2013-4-10 10:20:11 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-4-9 22:51
需核实该材料的Mf 及深冷温度。。

我估计在5%以下。
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 楼主| 发表于 2013-4-10 19:05:13 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 22:17
200以上回火的目的是什么?
我没想明白。明白的请说说。

       没什么目的,就是想看看表面硬度,有效硬化层深度,以及金相组织的变化
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发表于 2013-4-10 19:10:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-10 19:05
没什么目的,就是想看看表面硬度,有效硬化层深度,以及金相组织的变化 ...

摸个极限温度。
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 楼主| 发表于 2013-4-10 19:14:29 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-4-9 11:32
谢谢杨工分享的数据和试验
200 回火硬度和残奥?
表面硬度和CHD的影响会大些。。 ...

现在200°C重新回火后重新剖切XC=39.5~40HRC,CHD=1.18
200℃回火残奥-01.png
200℃回火残奥-02.png
200℃回火马氏体-01.png
200℃回火马氏体-02.png
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发表于 2013-4-10 21:08:10 | 显示全部楼层
200度回火后的组织比低于这个温度回火的组织有改善。
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发表于 2013-4-10 21:17:08 | 显示全部楼层
这个材料的抗回火性比较好,我有时280回火硬度还在58HRC以上。

点评

看来秦兄的胆子可不小。  发表于 2013-4-11 09:17
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发表于 2013-4-10 21:23:59 | 显示全部楼层
曾经有一次要求 渗碳后表面硬度53-57HRC的,用340回,硬度58-60HRC,最终400回至53-57HRC。
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 楼主| 发表于 2013-4-11 09:16:25 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-10 21:08
200度回火后的组织比低于这个温度回火的组织有改善。

       你做这个产品所使用的最高回火温度?
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 楼主| 发表于 2013-4-11 09:20:13 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-10 21:23
曾经有一次要求 渗碳后表面硬度53-57HRC的,用340回,硬度58-60HRC,最终400回至53-57HRC。 ...

     这个说明了什么?渗碳选择的碳势太高(或者是设定碳势不高,而实际太高)所致吧?但使用340°C回火后硬度还能达到58~60HRC,颇值得玩味
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发表于 2013-4-11 10:56:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-11 09:20
这个说明了什么?渗碳选择的碳势太高(或者是设定碳势不高,而实际太高)所致吧?但使用340°C回火 ...

很有可能,这个材料要求54-58HRC时,第一次回火我一般用280。

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发表于 2013-4-11 19:19:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-11 09:16
你做这个产品所使用的最高回火温度?

这个材料我一般回火温度都在230度以上。
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 楼主| 发表于 2013-4-12 09:18:59 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-11 19:19
这个材料我一般回火温度都在230度以上。

        230°C回火后的硬度?
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孤鸿踏雪 发表于 2013-4-12 09:18
230°C回火后的硬度?

能达到58HRC以上、并且用显微硬度计检测58HRC以上的还能保持一定深度。
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 楼主| 发表于 2013-4-12 19:07:45 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-12 18:19
能达到58HRC以上、并且用显微硬度计检测58HRC以上的还能保持一定深度。

       惭愧啊,老孤今天也弄了两个采用230°C回火后,表面硬度竟然降到了52~55HRC
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孤鸿踏雪 发表于 2013-4-12 19:07
惭愧啊,老孤今天也弄了两个采用230°C回火后,表面硬度竟然降到了52~55HRC ...

230°C回前硬度是多少?
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 楼主| 发表于 2013-4-12 19:13:12 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-12 19:11
230°C回前硬度是多少?

       165°C低回两次,每次2.5小时,回火后硬度58~62HRC(老孤亲自检测的)。
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孤鸿踏雪 发表于 2013-4-12 19:07
惭愧啊,老孤今天也弄了两个采用230°C回火后,表面硬度竟然降到了52~55HRC ...

也许是淬火时的冷却速度不足。

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可能两个问题,第一个39楼所说,第二个渗层碳含量低。

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孤鸿踏雪 + 10 很给力!

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个人认为:零件完成加工后的表面硬度和许多因素有关。
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发表于 2013-4-12 19:32:14 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-12 19:15
可能两个问题,第一个39楼所说,第二个渗层碳含量低。

估计还有 碳浓度梯度不合理。
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 楼主| 发表于 2013-4-13 11:27:45 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-12 19:14
也许是淬火时的冷却速度不足。

       冷却不足的可能性不大,但楼下说的渗层碳浓度低倒很有可能。扩散、降温到均温所使用的碳势Cp=0.70
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 楼主| 发表于 2013-4-13 11:28:23 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-12 19:15
可能两个问题,第一个39楼所说,第二个渗层碳含量低。

      第二种可能较大,因为我选择的碳势为0.70.
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发表于 2013-4-13 14:14:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-13 11:28
第二种可能较大,因为我选择的碳势为0.70.

这种材料深层渗碳时,扩散碳势选取0.7-0.75是合适的,1.5以下层深扩散碳势选0.7有点低,定量分析的话,你这个渗层及工艺渗层碳含量不会超过0.6%。

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 楼主| 发表于 2013-4-13 14:42:52 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-13 14:14
这种材料深层渗碳时,扩散碳势选取0.7-0.75是合适的,1.5以下层深扩散碳势选0.7有点低,定量分析的话,你 ...

         我采用一次渗碳淬火(渗碳后直接降温淬火)碳势太高会影响残奥和马氏体级别吧?
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发表于 2013-4-14 12:35:06 来自手机 | 显示全部楼层
我们公司也是这种材料,170回火,硬度和楼主提供的差不多,但是,组织粗大的多!
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 楼主| 发表于 2013-4-14 13:43:20 | 显示全部楼层
peterik 发表于 2013-4-14 12:35
我们公司也是这种材料,170回火,硬度和楼主提供的差不多,但是,组织粗大的多! ...

      你是渗碳缓冷后重新加热淬火?还是渗碳后直接降温、均温淬火?

    组织粗大太笼统,是不是残奥太多造成的假象?
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发表于 2013-4-14 17:04:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-14 13:43
你是渗碳缓冷后重新加热淬火?还是渗碳后直接降温、均温淬火?

    组织粗大太笼统,是不是残奥太 ...

是渗碳后直接降温到840,渗碳炉出来直接进淬火炉,组大是马氏体针粗大,残奥对图谱大概百分之二十!
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发表于 2013-4-14 17:14:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 22:17
200以上回火的目的是什么?
我没想明白。明白的请说说。

只能是较好地去除内应力。还需要看看是否在产生第一类回火脆性温度范围
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