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转子轴渗碳淬火后个别炉次断裂

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发表于 2014-9-3 19:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 正信热处理 于 2014-9-3 19:55 编辑

一转子轴渗碳淬火后总出现个别炉次在实验时断裂(土办法,用锤子敲),如下图示直径22、22、25、不等 。最细部位6-8mm。材质 :20CrMnTi  渗层0.4-0.6mm  硬度HRC46-50
5.jpg 2.jpg 4.jpg


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发表于 2014-9-3 20:19:47 | 显示全部楼层
搞断它看层深么。
啊啊
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 楼主| 发表于 2014-9-3 20:51:21 | 显示全部楼层
客户说有些产品很脆,敲一下就断了。我自己拿回来敲时发现:有些的确很脆只敲两三下就断了,断品平整;客户提供了一只合格样件敲了三十几下才断,并且后来几下特意用了很大力气才断,断品凸出呈纤维状,且键槽己被敲的严重变形。(虽然实验方法不严谨,但我自己也明显感到两个产品相差很远。)
好的那只:  表面  HV578   HV 572     HRC47   47.5    芯部HRC44   44.5         
差的那只:  表面HV580     HV578      HRC47    48      芯部HRC42   42     
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发表于 2014-9-3 20:53:50 | 显示全部楼层
第一你做的转子轴渗层够吗,是偏上限还是下限,表面硬度多少,芯部硬度多少?
第二确定在实验前断裂处有没有微裂纹出现
第三做个探伤看看
第四渗碳淬火工艺不合适,都变形了,我估计存在淬火裂纹的可能性比较大。
第五我是个新人给的意见你参考一下就行
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 楼主| 发表于 2014-9-3 21:36:39 | 显示全部楼层
好的:0.1:515    0.2:498    0.3:490   0.4:474   0.5:  438   0.6:438  芯部  438
坏的:0.1:515    0.2:500    0.3: 474   0.4:463  0.5:  450   0.6: 438   0.7: 431   0.8:431      芯部: 431      

这个东东害死人了,看来是不是跟这个全硬化层有关呀?跟回火后空冷水冷有没有关系?渗碳工艺:  850*100分钟   CP:0.9%      820*30  CP:0.8%   回火360*3.5小时空冷
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发表于 2014-9-4 07:39:15 | 显示全部楼层
你敲断部分的直径是多少
天道酬勤,勤能补拙。
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 楼主| 发表于 2014-9-4 07:54:00 | 显示全部楼层
6mm左右,粗部位25
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发表于 2014-9-4 07:57:05 | 显示全部楼层
以前也是这么做没问题吗?还有,以前和现在工件在截面突变过渡处有没有什么差别啊?然后做一下金相看看。
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发表于 2014-9-4 07:57:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 Wangqinghua196 于 2014-9-4 08:00 编辑

可能还是渗碳碳势高了,渗碳层组织不好,深度深了点。或者装炉量少了,或者装炉时候的炉温温度较低。
是非天天有,不听自然无。
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发表于 2014-9-4 08:00:00 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-9-3 21:36
好的:0.1:515    0.2:498    0.3:490   0.4:474   0.5:  438   0.6:438  芯部  438
坏的:0.1:515  ...

以前你们有水冷却吗,你是怀疑回火脆性吧?你这个温度应该达不到第二类回火脆性温度,所以水冷应该是没作用的,如果是第一类回火脆性,那是你在第一类回火脆性区回火了,这样已经产生脆性了。
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发表于 2014-9-4 08:04:11 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2014-9-4 07:57
可能还是渗碳碳势高了,渗碳层组织不好,深度深了点。或者装炉量少了,或者装炉时候的炉温温度较低。
...

你好汪工!我想问一下装炉炉温较低是影响哪方面了?
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发表于 2014-9-4 08:09:24 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-9-4 08:04
你好汪工!我想问一下装炉炉温较低是影响哪方面了?

其实是变相增加了渗碳时间。
是非天天有,不听自然无。
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发表于 2014-9-4 08:15:52 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2014-9-4 08:09
其实是变相增加了渗碳时间。

应该不会把?我记得我们以前是升温到750开始通甲醇,到850开始通丙酮。刚装炉应该不会有碳势吧,只是通氮气排空维持炉压,个人愚见。有的细节可能我还不清楚,愿听汪工指点
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 楼主| 发表于 2014-9-4 08:18:15 | 显示全部楼层
0.4一0.6的渗层,硬度46一5O。汪工用0.6的碳势能否将渗层和硬度做到范围内呢?
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 楼主| 发表于 2014-9-4 08:40:18 | 显示全部楼层
我叫温成芳 发表于 2014-9-3 20:53
第一你做的转子轴渗层够吗,是偏上限还是下限,表面硬度多少,芯部硬度多少?
第二确定在实验前断裂处有没 ...

你好,感谢关注。
渗层及硬度分布己经出来了,如下。图片上的变形是我用锤子硬敲出来的,敲了三十几下。
有没有好的工艺分享一下?
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发表于 2014-9-4 08:48:49 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-9-4 08:18
0.4一0.6的渗层,硬度46一5O。汪工用0.6的碳势能否将渗层和硬度做到范围内呢? ...

要到0.8%的碳势。
0.6%碳势渗碳后为亚共析钢,所以,不能稳定达到45HRC以上。
是非天天有,不听自然无。
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发表于 2014-9-4 08:50:20 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-9-4 08:15
应该不会把?我记得我们以前是升温到750开始通甲醇,到850开始通丙酮。刚装炉应该不会有碳势吧,只是通氮 ...

满炉透烧时间不一样。不是仅仅☞气氛。
是非天天有,不听自然无。
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发表于 2014-9-4 10:20:38 | 显示全部楼层
还有注意零件根部的R倒角是否合格。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
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发表于 2014-9-4 10:24:24 | 显示全部楼层
这种浅深度的产品应该不存在金相组织超差的问题。最多也就是渗碳层超差。能否考虑一下在R 倒角部位稍微涂一点防浅层渗碳的涂料进行保护。

点评

我比较同意你的观念  发表于 2014-12-7 01:39
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
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发表于 2014-9-4 10:32:27 | 显示全部楼层
可以先渗碳,后倒角的!
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
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发表于 2014-9-4 10:34:43 | 显示全部楼层
又是应力集中区断裂,想办法让颈部渗碳或者淬火弱一些吧,比如用网眼板插,网板托住肩部。
为成功找方法,不为失败找借口。
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发表于 2014-9-4 10:39:11 | 显示全部楼层
看看R角处是否有轻微裂纹?组织怎么样?
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发表于 2014-9-4 14:59:05 | 显示全部楼层
这种转子我们这里每个月都有几万只的量,没有发现会从此处断的。你要考虑一下机加工的原因。
该会员没有填写今日想说内容.
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发表于 2014-9-4 16:26:38 | 显示全部楼层
19楼龚工说的没错,R处抹上一圈防渗碳涂料就可以了,那里也不是工作面,碳不渗进去韧性就好了。我有好几个客户都是这样防校直断裂的。成本也就几分钱一个。
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
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 楼主| 发表于 2014-9-4 21:01:24 | 显示全部楼层
请教师傅我工艺有没有问题?我淬火出来敲了还不脆,可一回火就更脆。请问你是46一50还是55以上?这两个我认为还是有大差别的。
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 楼主| 发表于 2014-9-4 21:02:27 | 显示全部楼层
涂料是成本不高,可人不好养呀。
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 楼主| 发表于 2014-9-4 21:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-9-4 10:34
又是应力集中区断裂,想办法让颈部渗碳或者淬火弱一些吧,比如用网眼板插,网板托住肩部。 ...

嗯,下一炉可以试一下。我今天照昨晚说的工艺重淬了一次。淬火断口还算韧性断口,可一回火立马又变脆了,这下头真大了。
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发表于 2014-9-4 21:26:15 | 显示全部楼层
工件突变处不要渗碳的话 是不是符合客户要求 那样那部位的韧性会好些
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发表于 2014-9-5 09:13:53 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-9-4 21:15
嗯,下一炉可以试一下。我今天照昨晚说的工艺重淬了一次。淬火断口还算韧性断口,可一回火立马又变脆了, ...

正常。。你的现有条件和技术可能达不到此材料理想工艺状态。注意下细节,要么换材料。要么告诉客户“转子是用来转的,不是用来过量压或敲的”。断处涂防渗剂可以,但损失的是工时和扭矩
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发表于 2014-9-6 00:09:05 | 显示全部楼层
与渗碳工艺有关,碳梯度不合理
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发表于 2014-9-6 12:01:06 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-9-4 21:15
嗯,下一炉可以试一下。我今天照昨晚说的工艺重淬了一次。淬火断口还算韧性断口,可一回火立马又变脆了, ...

你是用什么方法检测到回火后更脆的?
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 楼主| 发表于 2014-9-6 18:50:55 | 显示全部楼层
金属之光 发表于 2014-9-6 00:09
与渗碳工艺有关,碳梯度不合理

愿闻其祥,敬请指教。18989336585,可以付费,拜谢。
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 楼主| 发表于 2014-9-6 18:52:56 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-9-6 12:01
你是用什么方法检测到回火后更脆的?

淬火后敲了是先弯后断,回火后敲直接就断,断口如刀切。
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发表于 2014-9-6 21:35:57 | 显示全部楼层
金属之光 发表于 2014-9-6 00:09
与渗碳工艺有关,碳梯度不合理

调整渗碳工艺的可能性不是很大,但通过适当改变渗碳气氛的方法也许有效果。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
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发表于 2014-9-6 21:49:04 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-9-6 21:35
调整渗碳工艺的可能性不是很大,但通过适当改变渗碳气氛的方法也许有效果。 ...

尝试做浅一些应该有些改善。
啊啊
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 楼主| 发表于 2014-9-7 16:59:55 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-9-6 21:49
尝试做浅一些应该有些改善。

但愿有改善吧,今后可以试试
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 楼主| 发表于 2014-9-7 17:00:40 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-9-6 21:49
尝试做浅一些应该有些改善。

但愿要以改善吧,今后可以试试
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 楼主| 发表于 2014-9-7 17:01:27 | 显示全部楼层
但愿碳层浅点可以改善吧,今后试试
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发表于 2014-9-8 23:07:07 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-9-4 21:15
嗯,下一炉可以试一下。我今天照昨晚说的工艺重淬了一次。淬火断口还算韧性断口,可一回火立马又变脆了, ...

个人认为:
“一回火立马又变脆了”需要用更充分的实验数据来证明。

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 楼主| 发表于 2014-9-9 07:46:17 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-9-8 23:07
个人认为:
“一回火立马又变脆了”需要用更充分的实验数据来证明。

不用说敲几次、用多大力会断,光看断口就可以说明问题
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 楼主| 发表于 2014-9-9 08:11:56 | 显示全部楼层
搜狗截图14年09月09日0757_1.png
在第一类回火脆性后再加热到更高温度回火,可以将脆性消除。此处更高温度是在350-400还是更高呢?如:第一次在330度,第二次是350会不会有效果?380会不会有效果?令人深思,须要实验验证。
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发表于 2014-9-9 08:20:47 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-9-9 08:11
在第一类回火脆性后再加热到更高温度回火,可以将脆性消除。此处更高温度是在350-400还是更高呢?如:第一 ...

记得有这张图的:
回火脆性.jpg


为成功找方法,不为失败找借口。
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 楼主| 发表于 2014-9-9 08:31:46 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-9-9 08:20
记得有这张图的:

严工,上图是否适用于所有材料呢?
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发表于 2014-9-9 08:33:12 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-9-9 08:31
严工,上图是否适用于所有材料呢?

书上举了这个例子,说是合金钢,没说具体的条件。
不过,好多书上都有这张图的,也不知道是否抄的。
为成功找方法,不为失败找借口。
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发表于 2014-9-9 08:41:12 | 显示全部楼层
这个例子也说明对某些材料,350C是冲击韧性最差的回火温度。
回火脆性1.jpg
为成功找方法,不为失败找借口。
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 楼主| 发表于 2014-9-9 10:15:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 正信热处理 于 2014-9-9 10:31 编辑

我也看到过这个资料,也正是最头痛的地方。渗碳缓冷二次淬火会不会好呢?刚去交样拿到客户说好的在多用炉渗碳,用力敲了好久才断,断口像镜面但不平整。以前断口似陶瓷。
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发表于 2014-9-9 19:58:35 | 显示全部楼层
U部位底部偏窄,造成碳势偏高。
该会员没有填写今日想说内容.
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发表于 2014-9-9 20:45:47 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-9-9 10:15
我也看到过这个资料,也正是最头痛的地方。渗碳缓冷二次淬火会不会好呢?刚去交样拿到客户说好的在多用炉渗 ...

可否上几张图?
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 楼主| 发表于 2014-9-9 21:22:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 正信热处理 于 2014-9-10 09:35 编辑

手机照不清楚,下次来我这儿给你看看。好坏各留几个敲给你看。
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 楼主| 发表于 2014-12-5 14:41:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 正信热处理 于 2014-12-6 19:24 编辑

转子轴有又出现断裂,什么工艺可以将有效硬化层做到0.3mm,而表面硬度淬火态只做到51-53HRC.材料是20CrMnTi。
各位发表一下看法。
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