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Φ30以上40Cr圆钢淬火硬度不足问题,请各位帮忙分析下~

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发表于 2014-11-5 10:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司40Cr销轴,要求调质处理28-32HRC或32-35HRC,直径在Φ30-Φ55mm之间,长100mm左右,目前存在问题是淬火硬度低,有直径大的淬火硬度甚至低于回火之后要求硬度,导致生产困难。
    我公司工艺过程:以上尺寸的圆钢件(量小)与直径小点的工件(量大)一起装筐,总重大概200kg,75KW井炉加热,870℃保温,N32油淬火,料筐上下左右摆动。
    某厂工艺过程:以上尺寸的圆钢件(量小,我公司的样件)与直径Φ60-Φ120、长350mm左右阶梯轴(量大)一起装筐,总重大概600kg,75KW井炉加热,850℃保温,今禹Y15D快速油淬火,料筐上下动。
    目前,两种工艺过程做出的淬火硬度基本一致,Φ32圆钢的硬度40±2HRC,Φ40-Φ55圆钢的硬度32±2HRC。材料化学成分合格,其中含碳量在0.36-0.39之间。
    请问,我公司还需不需要换专用淬火油?虽然上述两种工艺过程不完全相同,但即使我们自己做,能提高多少?含碳量提高会有多大效果?用PAG淬火液,淬火硬度应该会明显提高,但会不会出现别的缺陷(领导关心问题),推荐浓度是多少?

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发表于 2014-11-5 10:57:12 | 显示全部楼层
不要用淬火油,用PAG淬火液冷却。装筐量不要太多,销轴之间要有间隙。
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发表于 2014-11-5 11:00:05 | 显示全部楼层
装炉方式 是否堆积造成冷却效果差, 油槽是否有循环泵,是否有搅拌 ,油槽大小使用过程中温度怎么样?
啊啊
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发表于 2014-11-5 11:01:31 | 显示全部楼层
如果是PAG调质淬火推荐浓度5-10%:
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
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发表于 2014-11-5 11:04:44 | 显示全部楼层
用N32油淬火,楼主现在的调质回火温度是多少?
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
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发表于 2014-11-5 11:30:50 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-11-5 11:01
如果是PAG调质淬火推荐浓度5-10%:

5%裂了                    
永不言败,是成功者的最佳品格。
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发表于 2014-11-5 11:52:52 | 显示全部楼层

怎么可能呢?我用的就是这个浓度,也没发现有裂纹啊!
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
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发表于 2014-11-5 13:10:40 | 显示全部楼层
你可以用水淬火试试,水温保持在40-60°之间
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发表于 2014-11-5 13:36:49 | 显示全部楼层
直径小的一部分如果是连续炉生产,油淬火应该没有问题,如果是井式炉油淬火,建议装炉时工件之间要留有一定的间隙,对于直径比较大的还是建议用水剂淬火,PAG浓度在10%左右。
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
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[LV.10]以坛为家III

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发表于 2014-11-5 13:48:50 | 显示全部楼层

5%裂了是PAG的问题吗?
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 楼主| 发表于 2014-11-5 14:01:09 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-11-5 11:04
用N32油淬火,楼主现在的调质回火温度是多少?

是鲍工吧?呵呵,那些细点的,要求28-32HRC的,在450-500之间回火了,其他的报废了

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这就是传说中的假调质。  发表于 2014-11-9 08:10
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 楼主| 发表于 2014-11-5 14:04:32 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-11-5 11:00
装炉方式 是否堆积造成冷却效果差, 油槽是否有循环泵,是否有搅拌 ,油槽大小使用过程中温度怎么样? ...

你好,我公司装料筐,工件是堆积在一起的, 油槽有两个螺旋桨,无油循环,靠行车和人工搅拌,油温控制在65度的
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发表于 2014-11-5 14:14:46 | 显示全部楼层
风火轮 发表于 2014-11-5 14:01
是鲍工吧?呵呵,那些细点的,要求28-32HRC的,在450-500之间回火了,其他的报废了 ...

现在有个方法可以一试!那就是淬透性试验,如果没有达到要求说明材料淬透性有问题!
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
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发表于 2014-11-5 16:00:46 | 显示全部楼层
油淬成功率不高建议水淬.浓度控制在6%即可
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[LV.10]以坛为家III

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发表于 2014-11-5 16:19:14 | 显示全部楼层
风火轮 发表于 2014-11-5 14:04
你好,我公司装料筐,工件是堆积在一起的, 油槽有两个螺旋桨,无油循环,靠行车和人工搅拌,油温控制在6 ...

工件堆积在一起加热冷却,硬度不高很正常。
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[LV.8]以坛为家I

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发表于 2014-11-5 21:33:25 来自手机 | 显示全部楼层
试试单件油淬看看硬度有什么变化,就知道是什么原因了
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[LV.7]常住居民III

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发表于 2014-11-5 23:25:01 | 显示全部楼层
一整框淬火 PAG做40CR  会死的很惨  为什么这么说   在冷却的过程中   工件堆积在一起   会形成很长的蒸气膜  导致淬火出现软点  不建议使用PAG淬火
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[LV.8]以坛为家I

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发表于 2014-11-6 00:53:08 | 显示全部楼层
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[LV.7]常住居民III

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发表于 2014-11-6 11:00:58 | 显示全部楼层
风火轮 发表于 2014-11-5 14:04
你好,我公司装料筐,工件是堆积在一起的, 油槽有两个螺旋桨,无油循环,靠行车和人工搅拌,油温控制在6 ...

这种方式肯定不行,油的冷却能力本来就低
我们可以卑微如尘土,不可扭曲如蛆虫。
                                      ————  曼德拉
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[LV.9]以坛为家II

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发表于 2014-11-6 11:42:02 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-11-5 11:52
怎么可能呢?我用的就是这个浓度,也没发现有裂纹啊!

我们用这个浓度裂了,                       所以最好还是高点
永不言败,是成功者的最佳品格。
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发表于 2014-11-6 11:44:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-11-5 13:48
5%裂了是PAG的问题吗?

陈工应该是,原来10-12很正常,有一次6%裂了         
永不言败,是成功者的最佳品格。
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发表于 2014-11-6 12:54:24 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2014-11-6 11:44
陈工应该是,原来10-12很正常,有一次6%裂了

没有看明白。
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发表于 2014-11-6 15:19:11 | 显示全部楼层

对不起,沈工,张冠李戴了                  
永不言败,是成功者的最佳品格。
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发表于 2014-11-6 16:01:44 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2014-11-6 15:19
对不起,沈工,张冠李戴了

张冠李戴没有关系。
我是说这个“原来10-12很正常,有一次6%裂了”没有看明白。
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发表于 2014-11-7 07:12:07 | 显示全部楼层
870°温度定的不对,还有你的加热保温时间不对,装框l方式要控制。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
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发表于 2014-11-7 16:53:02 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-11-6 16:01
张冠李戴没有关系。
我是说这个“原来10-12很正常,有一次6%裂了”没有看明白。 ...

正常生产要求10-12%,很稳定,当调整到6%时同样的工件
开始出现裂纹
永不言败,是成功者的最佳品格。
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发表于 2014-11-8 15:58:37 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2014-11-7 16:53
正常生产要求10-12%,很稳定,当调整到6%时同样的工件
开始出现裂纹

这个40Cr的销轴,清水冷却都没有什么问题。找找其他的因素。
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[LV.9]以坛为家II

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发表于 2014-11-8 16:54:28 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-11-8 15:58
这个40Cr的销轴,清水冷却都没有什么问题。找找其他的因素。

沈工其实我们也水淬40Cr销轴,也没有出现问题,但是在6%PAG淬火时就出现了问题,问题可能出在台阶,因此我想说,5-10%淬火有可能就误导了,也许他的轴上就有个台阶,也许。。。最好让找找没有淬上火的原因,也最好不要去找找淬裂的原因
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[LV.9]以坛为家II

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发表于 2014-11-8 18:08:40 | 显示全部楼层
比较认同楼上有一位叫青蛙的大哥说的,可能是对介质特性很专业。这种东东不管是油还是水剂,冷却速度只占一定因素。集团淬火效应必须考虑,也就是就必须从装料方式上想办法,必须让每个工件间留有足够的距离。到底是冷速不够,还是冷却不均匀,可以用楼上另一位兄弟的做法去验证:淬火前先淬一只试试,表面芯部如果都可以淬硬,说明介质冷却速度是没有问题的,要从装料方法及工装上做文章;如果一只淬不硬,该从介质上下功夫。
个人意见,不足这凭。

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发表于 2014-11-29 19:21:14 | 显示全部楼层
第一,装炉方式上,不要过分密集
第二,我们这里的经验,40以上的可以采用盐水淬火,如果是原料的话,40一下的也可以用盐水淬,注意出水温度,注意预冷
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发表于 2014-11-29 19:38:11 | 显示全部楼层
如果是这个直径的40Cr光轴,单件盐水淬火也裂不了。
出现裂纹查找其它原因。
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[LV.4]偶尔看看III

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发表于 2014-11-30 12:54:55 | 显示全部楼层
40CR这种材料淬透性很好的 这里淬火硬度不合格 该和你家淬火时材料堆积在一起有关联
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[LV.4]偶尔看看III

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发表于 2014-12-3 22:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
他都没淬上火还说回火问题?楼上看好了回答。如果不复杂直接水淬。温度830看下是否开裂。硬度要求达到不
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[LV.4]偶尔看看III

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发表于 2014-12-3 22:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
pag估计可以。浓度低点。试试就好了。一切为了产品
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[LV.1]初来乍到

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发表于 2015-1-3 20:40:28 | 显示全部楼层
比较密集的装料方式,用PAG淬火液肯定失败,硬度会很不均匀, 小零件油槽中增加摊开装置,将料框中零件散开,保证冷却均匀可以保证。  较大零件采用水淬油冷容易保证。
该会员没有填写今日想说内容.
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