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求助,齿轮轴淬火硬度不合格,着急

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[LV.3]偶尔看看II

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发表于 2015-4-1 16:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 石坚 于 2015-4-1 16:26 编辑

近期有一批工件,渗碳淬火后,表面硬度不达标,请大家帮助分析一下,具体情况如下:
工件为齿轮轴,规格如图所示,材料为20CrMnTi ,渗层1-1.2mm、要求回火后表面硬度HRC59以上。为达到此要求,我们一般把淬火硬度做到HRC63以上,否则回火后硬度很难达到要求。
为防止产生磨削裂纹,回火2次,分别为150℃、180℃ 。
多用炉生产、装炉量1.3吨(不含工装),工件比较密集。920℃强渗,降温到淬火温度保温40分钟。
淬火油为快速油,经检测主要指标为:粘度 22、最大冷速:108℃/s、特性温度747℃。油温设定70℃。搅拌一直设定为最高速。
之前的淬火温度设定为880℃,做了两炉,淬火硬度普遍在HRC59-63,高点在64度,硬度相对比较均匀,没有太高的点、也没太低的店。回火后检测、部分工件硬度偏低。
怀疑是淬火温度过高,残奥超标导致,又把淬火温度定为了845℃又试了一炉,结果淬火硬度不均匀,工装靠外侧的工件淬火硬度略有提升,部分工件HRC63-65,
但工装靠内的工件淬火硬度比之前还低,最低才HRC58。硬度差异较大。公司目前自己无法做金相,已联系好厂家,估计后天会出结果。
对此有几个疑问:1.为什么淬火温度降至845℃后,硬度不均匀性会大大增加?
                          2.为把淬火硬度提上去并且做均匀,大家有没有好的建议?
                          3. 淬火硬度HRC63-66(合格)和HRC59-63(不合格)从金相上能分辨的出吗?怎么分辨?
                          4. 通过改变淬火油冷却能力,能不能有效提高表面硬度?
请各位朋友给出宝贵意见,多谢!

QQ图片20150401154728.jpg

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发表于 2015-4-1 16:32:02 | 显示全部楼层
冷却环境不好造成的淬火硬度不均匀。
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[LV.3]偶尔看看II

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 楼主| 发表于 2015-4-1 16:41:59 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-4-1 16:32
冷却环境不好造成的淬火硬度不均匀。

你好,谢谢回复,因生产限制,无法减少装炉量,这点比较无奈,在这样的前提下,有没有好的建议去改善硬度?之前生产一直比较稳定,硬度也比较均匀,最近两个月开始出现问题,一直无法解决
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[LV.9]以坛为家II

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发表于 2015-4-1 21:31:11 | 显示全部楼层
石坚 发表于 2015-4-1 16:41
你好,谢谢回复,因生产限制,无法减少装炉量,这点比较无奈,在这样的前提下,有没有好的建议去改善硬度 ...

1.装料方式上想想办法吧。
2看看搅拌系统有无改进的可能。
2.加一个在线过滤系统不费事的吧。
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发表于 2015-4-1 23:01:02 | 显示全部楼层
108的冷速算不上快油吧 硬度上不去 可能是硬化层浅了吧   楼猪可以吧工件装炉后的照片发出来 让大家看看
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发表于 2015-4-1 23:04:40 | 显示全部楼层
108的冷速算不上快油吧 硬度上不去 可能是硬化层浅了吧   楼猪可以吧工件装炉后的照片发出来 让大家看看
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[LV.9]以坛为家II

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发表于 2015-4-2 07:44:37 | 显示全部楼层
原因如下:
1:本批材料淬透性低。
2:定碳。
3:检测淬火油。
4:改善装炉量(重新设计工装)
5;降低淬火油温到50度(注意工件变形)
6:淬火温度提高到880度。
7:淬火油冷却效果。
8:回火温度这么低,硬度不合格,碳浓度可能有问题。
首先执行第5条,第2条。
回火温度第一次放到145度,第二次165度,如果磨削不好,第三次回火150度,每次至少保温2个小时。
检测位置是轴颈吧,齿部0.1mm处硬度?大于680HV1吗?
为成功找方法,不为失败找借口。
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[LV.10]以坛为家III

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发表于 2015-4-2 08:05:15 | 显示全部楼层
1、检查炉内气氛是否均匀!2、改变装炉方法;3、增加冷却能力!
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
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[LV.9]以坛为家II

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发表于 2015-4-2 09:42:19 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2015-4-2 07:44
原因如下:
1:本批材料淬透性低。
2:定碳。

你提到的第6条淬火温度提高到880度,这个能提高表面硬度是什么理由呢?
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[LV.3]偶尔看看II

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 楼主| 发表于 2015-4-2 11:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-4-1 21:31
1.装料方式上想想办法吧。
2看看搅拌系统有无改进的可能。
2.加一个在线过滤系统不费事的吧。 ...

搅拌从700转调到800转了,效果还是不明显。装料方式不好改变了,除非不影响到重量,您说的在线过滤是个什么过程?能详细说明一下吗?
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 楼主| 发表于 2015-4-2 11:49:09 来自手机 | 显示全部楼层
不再犹豫 发表于 2015-4-1 23:04
108的冷速算不上快油吧 硬度上不去 可能是硬化层浅了吧   楼猪可以吧工件装炉后的照片发出来 让大家看看 ...

工装照片和金相照片明天一起上传,工装改动不做太大希望了,老板要产量啊
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[LV.9]以坛为家II

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石坚 发表于 2015-4-2 11:28
搅拌从700转调到800转了,效果还是不明显。装料方式不好改变了,除非不影响到重量,您说的在线过滤是个什 ...

1.有几个搅拌器?
2.搅拌器导流效果是否理想?
3.你去网上了解一下在线过滤。
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[LV.10]以坛为家III

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发表于 2015-4-2 12:31:35 | 显示全部楼层
问个问题,油槽体积多少?是用的1.5吨的多用炉吗?最大装载重量是多少的?
热处理之家,我爱我家
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[LV.7]常住居民III

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发表于 2015-4-2 13:05:29 | 显示全部楼层
你们老板只要产量,有点不讲道理
另可做废品也不更工艺?
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发表于 2015-4-2 13:48:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 水瓶啊水瓶 于 2015-4-2 13:52 编辑

你好 对于渗碳钢 20CrMnTi
我们帮别的客户做了工艺处理
结果发现通过做深冷处理
主要效果 提高了其表层硬度  减少脱碳
因为深冷处理降到一定温度后  残余奥氏体会转变为马氏体 降低了残余奥氏体含量
你有兴趣 我们可以简单的做个技术交流哈

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[LV.Master]伴坛终老

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发表于 2015-4-2 16:34:23 | 显示全部楼层
石坚 发表于 2015-4-2 11:49
工装照片和金相照片明天一起上传,工装改动不做太大希望了,老板要产量啊 ...

谁都知道多装能赚钱,但是,前提是要合格。
最好给出实际记录曲线大家看看。
是非天天有,不听自然无。
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[LV.9]以坛为家II

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发表于 2015-4-2 19:15:24 | 显示全部楼层
可能有两个原因:渗碳不均匀或冷却不均匀。八成还原因还是装料方式问题。
楼主企业不能只重视产量和成本,其实每炉少装100公斤,升温和淬火降温过程时间大会缩短这样成本也可以降下来,相比之下还是改变装料方式好。
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[LV.9]以坛为家II

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发表于 2015-4-2 19:47:45 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2015-4-2 13:05
你们老板只要产量,有点不讲道理
另可做废品也不更工艺?

这样的现象是非常普遍的,所以很难做出高质量的产品。

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发表于 2015-4-2 22:02:57 | 显示全部楼层
几点看法及建议:
1、粘度 22、最大冷速:108℃/s、特性温度747℃。这是快速淬火油,从图片看不是快速光亮淬火油,如果是,说明淬火油中有水。这种淬火油,最大冷速在90°左右,最好油温设定为80°。
2、你提供的淬火油指标,估计是新油的指标,让厂家再测一下,估计冷速及特性温度会下降较多,需补加高温催冷剂了,建议补加50-70公斤。
3、多用炉在生产过程中,如果油温低于100°,油中很容易进水(渗碳气氛中有水,油中有亲水的极性有机物),所以不建议在多用炉中使用快油,我们万里扬一直使用分级淬火油,油温100-120°,有自备的冷却性能测定仪,定期测量,定期加添加剂,从未出现问题。
4、硬度不均匀,有几个主要原因:一是油中有水,影响油的流动性,低温时冷却不均匀,建议将油温升至110°,搅拌,时间长短,看含水量多少来定,一般5小时;二是特性温度低,淬火温度低时,外部冷却速度快,内部冷却速度慢,需加添加剂。
5、油中是否有水的检测:拿一张纸条,沾一些在用的淬火油,从下部点燃,如果燃烧的界面处有泡,说明有水。建议脱水后,油温80,850°淬火。
6、每种淬火油,由于粘度不同,都有一个最大冷速对应的油温,粘度越大,最大冷速对应的油温越高:油温越低,流动性越差,冷却越差,而此时淬火温度与介质温差增加,冷却越快,反之相反,所以要对淬火油有所了解。
个人观点, 希望对你有所帮助。

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发表于 2015-4-3 09:50:48 | 显示全部楼层
这种材料表面不脱碳,淬火硬度应该没问题,1、检测扩散降温淬火的碳势,2、检修中门是否漏气。
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发表于 2015-4-3 10:17:12 | 显示全部楼层
降低温度到840度,用JEF无机淬火液淬火,保证没问题,无软点啦
该会员没有填写今日想说内容.
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发表于 2015-4-3 13:27:49 | 显示全部楼层
淬火温度高低和硬度有直接关系吗?
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发表于 2015-4-4 09:30:16 | 显示全部楼层
将军 发表于 2015-4-3 13:27
淬火温度高低和硬度有直接关系吗?

淬火温度高残奥超标硬度会偏低。
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发表于 2015-4-8 15:25:28 | 显示全部楼层
装炉太多导致炉内气氛不均匀,只有减少装炉量。20材料的我们都是用840淬火的,装炉多淬火效果不好导致硬度偏差大
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发表于 2015-5-24 09:22:49 | 显示全部楼层
我认为不用分析了就是装炉量太多造成的,老板是热处理的外行,专业人士无奈。
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发表于 2015-5-24 09:24:10 | 显示全部楼层
最简单的原因了,就是装炉量太多造成的。
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发表于 2015-5-24 09:44:25 | 显示全部楼层
这种材料,层深要求1-1.2硬度淬不起来,减少装炉量已试便知了,老板不让减少装炉量,他是想考考你呀,这种思维你能看到什么?小作坊思维。
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