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高速钢片真空气淬粘连问题

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发表于 2015-5-22 13:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hljcr 于 2015-5-23 10:23 编辑

W6Mo5Cr4V2垫片厚0.8mm,产品用夹具夹紧。真空1100Pa分压加热650*60Min;820*40Min;1180*25Min上海先越6000mBar和北京华海600Kpa气淬.硬度和金相合格,但产品君粘膜在一起,拆料困难。买钼片试验效果好!可太贵了。有没有其他好方法或技术。求分享指点!

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贾承荣
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发表于 2015-5-22 14:43:13 | 显示全部楼层
首先楼主的气淬炉应该是气淬压力为6000mbar,也就是6个大气压,如果发生产粘连的现象,应该分压过程出了问题,您是多少温度开始做分压?
是非天天有,不听自然无。
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 楼主| 发表于 2015-5-22 16:22:55 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-5-22 14:43
首先楼主的气淬炉应该是气淬压力为6000mbar,也就是6个大气压,如果发生产粘连的现象,应该分压过程出了问 ...

谢谢指正,是的气淬压力6000mBar,825分压1100pa,
贾承荣
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 楼主| 发表于 2015-5-22 16:27:58 | 显示全部楼层
hljcr 发表于 2015-5-22 16:22
谢谢指正,是的气淬压力6000mBar,825分压1100pa,

查曲线记录示值正常,请教还有其他方法检查分压过程和压力吗?
贾承荣
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发表于 2015-5-22 22:24:04 | 显示全部楼层
hljcr 发表于 2015-5-22 16:27
查曲线记录示值正常,请教还有其他方法检查分压过程和压力吗?

825度开始分压也是对的,分压压力如果达到了1100Pa也没有问题,你的分压控制是电磁阀控制进气量的话,能听到电磁阀在分压过程中的通断响声,分压是什么气体,压力值是从什么地方读出来的?真空计或压力表?
是非天天有,不听自然无。
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 楼主| 发表于 2015-5-23 08:35:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 hljcr 于 2015-5-23 10:21 编辑
hongqk 发表于 2015-5-22 22:24
825度开始分压也是对的,分压压力如果达到了1100Pa也没有问题,你的分压控制是电磁阀控制进气量的话,能 ...


首先谢谢您!
一直的关注!
分压压力在825~950区段是800~900Pa,1020度后能稳定在1100Pa左右,电磁阀工作正常,我自己亲自跟了两炉。分压用的99.999%纯氮,压力表和电脑记录里都能查到实时数据。
另补充一点,产品外形类似于O型垫圈或圆锯片。外径100~500mm,内径20~100mm,厚度:0.65~0.85mm;客户精磨过,表面小于Ra0.3um;我用的上下压板加螺栓夹紧(仿压淬)有一定的压紧力,试验过约200~2000(PSi)约为13.79~137.9bar.
贾承荣
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发表于 2015-5-23 15:24:51 | 显示全部楼层
单从您的描述来看,发现不了工艺过程有什么不正常,可能问题就出在您的预压力,达到了压力扩散焊的效果。
您也可以将产品单独放置一块在炉内生产,其他照原来进行,如果单独放置的产品正常,压力一起生产的零件还是有粘连就可以证实是我上面提到的原因。
是非天天有,不听自然无。
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 楼主| 发表于 2015-5-24 10:14:06 来自手机 | 显示全部楼层
试验2个夹具,粘连有所减轻,但变形后,平面度不合格!矛盾阿!
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 楼主| 发表于 2015-6-1 15:41:21 | 显示全部楼层
hljcr 发表于 2015-5-24 10:14
试验2个夹具,粘连有所减轻,但变形后,平面度不合格!矛盾阿!

贴子又要沉彽了!自己顶!
贾承荣
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发表于 2016-9-17 15:30:01 | 显示全部楼层
楼主能否分享下工艺?想学习下
为成功找方法,不为失败找借口。
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