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GCr15误渗碳,求专家解答。

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发表于 2013-3-7 16:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题/。材料尺寸4mm,误当成其它材料910度渗碳1个半小时,结果很脆。请教各位专家有办法解决吗?

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 楼主| 发表于 2013-3-7 16:53:52 | 显示全部楼层
附:材料尺寸直径4mm,长度80mm.渗碳工艺:910度1个半小时,直接淬火(油)
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发表于 2013-3-7 17:29:00 | 显示全部楼层
高温回火后亚温淬火。
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发表于 2013-3-7 17:29:04 | 显示全部楼层
这还真是个问题。
碳势设置?
渗了多深?
渗碳后的碳含量分布情况?
专家们关注一下吧!
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 楼主| 发表于 2013-3-7 17:33:37 | 显示全部楼层

你好,先感谢你的参与,这样的办法是我第一个试的方法。重新淬火后虽然韧性好了点,但抗拉强度小了很多。是否可以考虑过烧。
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 楼主| 发表于 2013-3-7 17:35:36 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-7 17:29
这还真是个问题。
碳势设置?
渗了多深?

你好。多谢你的参与,金相看了以后,没有发现渗碳层。我问了金相人员如此答复。
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发表于 2013-3-7 17:43:10 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-7 17:33
你好,先感谢你的参与,这样的办法是我第一个试的方法。重新淬火后虽然韧性好了点,但抗拉强度小了很多。 ...

不知您想达到什么技术要求?
能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。
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 楼主| 发表于 2013-3-7 17:45:13 | 显示全部楼层
静抗拉强度达到正常工艺的状态,有解否?
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发表于 2013-3-7 17:48:35 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-7 17:33
你好,先感谢你的参与,这样的办法是我第一个试的方法。重新淬火后虽然韧性好了点,但抗拉强度小了很多。 ...

淬火温度是?
用心如镜:物来则应,过去不留。
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 楼主| 发表于 2013-3-7 17:50:27 | 显示全部楼层
你好。淬火温度790度。
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发表于 2013-3-7 17:50:29 | 显示全部楼层
如果可以建议传一张金相图片。另外重新淬火碳势多少,温度多少,保温时间多少。如果过烧,那就废了。
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发表于 2013-3-7 17:52:17 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-7 17:50
你好。淬火温度790度。

那 硬度值??
用心如镜:物来则应,过去不留。
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 楼主| 发表于 2013-3-7 17:52:29 | 显示全部楼层
不好意思,我们的金相不带拍照。重新淬火时,只加了保护气氛进行直接淬火。790度55分钟/
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 楼主| 发表于 2013-3-7 17:53:30 | 显示全部楼层

心部HRC60-63,表面58左右。
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 楼主| 发表于 2013-3-7 18:03:48 | 显示全部楼层

平时840,也就这样的硬度/。
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发表于 2013-3-7 18:08:44 | 显示全部楼层
表面低于心部, 表面的组织?
用心如镜:物来则应,过去不留。
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发表于 2013-3-7 18:10:56 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-7 17:35
你好。多谢你的参与,金相看了以后,没有发现渗碳层。我问了金相人员如此答复。 ...

这个材料自然是看不到渗碳层的。
930°C不过烧,会过热,重新淬火能细化。
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 楼主| 发表于 2013-3-7 18:15:44 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-7 18:10
这个材料自然是看不到渗碳层的。
930°C不过烧,会过热,重新淬火能细化。 ...

如果真的是过热的话,重新淬火还是可以解决的。我现在关键性的疑惑是:第一:渗碳成这样是什么概念;第二:这么高的温度淬火,还有办法改善吗?
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 楼主| 发表于 2013-3-7 18:16:24 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-3-7 18:08
表面低于心部, 表面的组织?

细针状M。
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发表于 2013-3-7 18:20:53 | 显示全部楼层
如果碳势设置不是太高,加之你的时间很短,也就仅只是过热。
退碳也是可能的,这不比中、低碳钢。
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发表于 2013-3-7 18:29:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 tom 于 2013-3-7 18:33 编辑
凡人 发表于 2013-3-7 18:15
如果真的是过热的话,重新淬火还是可以解决的。我现在关键性的疑惑是:第一:渗碳成这样是什么概念;第二 ...


910度渗碳直接淬火表面碳浓度自然高了,晶粒也粗大,自然韧性就差了;改善办法不是有人讲了吗,回火让碳化物析出,重新低温奥氏体让化碳化物不充分溶解,同时组织更为细小。既然心部硬度差别不大,何来抗拉强度不够呢?另外,第二次淬火表面硬度比心部低说明可能脱碳了。

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发表于 2013-3-7 18:36:05 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-3-7 18:29
910度渗碳直接淬火表面碳浓度自然高了,晶粒也粗大,自然韧性就差了;改善办法不是有人讲了吗,回火让碳 ...

过分预冷了呢?
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 楼主| 发表于 2013-3-7 18:40:59 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-7 18:20
如果碳势设置不是太高,加之你的时间很短,也就仅只是过热。
退碳也是可能的,这不比中、低碳钢。 ...

我想碳化物一定很多很粗。可以考虑重新正火/退火吗?
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发表于 2013-3-7 18:46:03 | 显示全部楼层
你那里有手段测表面碳浓度吗?
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 楼主| 发表于 2013-3-7 18:49:02 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-7 18:46
你那里有手段测表面碳浓度吗?

没有。金相可以区分渗碳的共析层,但这样的钢材,我觉得难,她没有看出渗了碳。
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 楼主| 发表于 2013-3-7 18:51:01 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-3-7 18:29
910度渗碳直接淬火表面碳浓度自然高了,晶粒也粗大,自然韧性就差了;改善办法不是有人讲了吗,回火让碳 ...

或许,我考虑太少,本以为高回后重新低温淬火可以细化组织,没有考虑碳化物的溶解,或许时间上市可以放长些来解决碳化物的问题先。
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发表于 2013-3-7 18:55:51 | 显示全部楼层
高回后正常温度淬火,不行的话退火后正常温度淬火,
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 楼主| 发表于 2013-3-7 18:57:10 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-3-7 18:29
910度渗碳直接淬火表面碳浓度自然高了,晶粒也粗大,自然韧性就差了;改善办法不是有人讲了吗,回火让碳 ...

硬度够了,韧性却差了,强度也就低了。
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 楼主| 发表于 2013-3-7 18:59:10 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-7 18:55
高回后正常温度淬火,不行的话退火后正常温度淬火,

第一种已经试过,第二种意见我接受,明天试下。多谢。
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发表于 2013-3-7 19:04:26 | 显示全部楼层
重新退火后再按常规加热温度度淬火!
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
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 楼主| 发表于 2013-3-7 19:11:59 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-7 19:04
重新退火后再按常规加热温度度淬火!

多谢,答案采纳。结果到时候告诉您。
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发表于 2013-3-7 19:50:54 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-7 17:29
这还真是个问题。
碳势设置?
渗了多深?

完全同意。第一步必须这么走。再分析。
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发表于 2013-3-7 19:53:27 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-7 17:35
你好。多谢你的参与,金相看了以后,没有发现渗碳层。我问了金相人员如此答复。 ...

碳势设置一定要告诉一下。另外,表层组织可以传个图片吗。

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无照相系统  发表于 2013-3-7 19:57
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 楼主| 发表于 2013-3-7 20:00:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-7 19:53
碳势设置一定要告诉一下。另外,表层组织可以传个图片吗。

恩,老的金相设备。
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凡人 发表于 2013-3-7 17:52
不好意思,我们的金相不带拍照。重新淬火时,只加了保护气氛进行直接淬火。790度55分钟/ ...

很简单,你先让它脱碳,但要把握好尺度,不要把本身的碳给脱了。然后正火,球化退火即可。
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microsoft 发表于 2013-3-8 08:24
很简单,你先让它脱碳,但要把握好尺度,不要把本身的碳给脱了。然后正火,球化退火即可。 ...

脱碳又不能氧化,难度不小,能不能具体说说?
我倒是认为他第二次淬火温度还可以再低一些。
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发表于 2013-3-8 09:25:33 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-7 19:04
重新退火后再按常规加热温度度淬火!

基本同意你的解决方案。补充一点:重新退火后,再次加热淬火的温度建议选择在840℃(比正常加热温度低10 ℃)理由是已经过渗碳处理,表面碳含量可能性偏高。此分析基于你描述的,表面硬度较心部硬度低的情况。
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吉祥如意 发表于 2013-3-8 09:25
基本同意你的解决方案。补充一点:重新退火后,再次加热淬火的温度建议选择在840℃(比正常加热温度低10 ...

表面碳含量可控的。
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发表于 2013-3-8 09:32:27 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-8 09:29
表面碳含量可控的。

估计可能残留奥氏体量偏多,导致硬度有些低。也可能是因为贫碳的原因,但看不到图片,只能猜啦。不行,可略提高淬火温度再试就可确定了。
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发表于 2013-3-8 09:36:35 | 显示全部楼层
淬火加热温度很低的呀。
应是表面非马组织多。
需分析、判断非马组织产生的原因。
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发表于 2013-3-8 09:40:36 | 显示全部楼层
楼主用910°C渗碳,由于GCr15含碳量本身 就高,渗碳1.5小时,残阳认为也没渗进去什么碳。之所以楼主觉得脆性大,是因为淬火温度太高了。
解决方案同28楼搬运工,高温回火后正常温度淬火就可以了。不要去考虑渗碳脱碳的什么什么。
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
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发表于 2013-3-8 09:41:55 | 显示全部楼层
饭煮糊了不好吃。
从楼主的言语可以发现是脆性断裂,硬度本身没问题(甚至有富余)。
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发表于 2013-3-8 10:04:33 | 显示全部楼层
这个材料用这个温度(910)是过热,可用箱式炉2次高温回火,即晶粒细化,又起表面脱碳作用!
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发表于 2013-3-8 10:07:50 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-3-8 09:40
楼主用910°C渗碳,由于GCr15含碳量本身 就高,渗碳1.5小时,残阳认为也没渗进去什么碳。之所以楼主觉得脆 ...

取决于碳势,若Cp 在1.0 以上, 还是可以渗上, 正常表面碳化物特别大---
用心如镜:物来则应,过去不留。
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发表于 2013-3-8 10:15:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-8 09:25
基本同意你的解决方案。补充一点:重新退火后,再次加热淬火的温度建议选择在840℃(比正常加热温度低10 ...

这个方案, 个人觉得楼主可以优先试验
用心如镜:物来则应,过去不留。
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 楼主| 发表于 2013-3-8 11:20:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-8 10:04
这个材料用这个温度(910)是过热,可用箱式炉2次高温回火,即晶粒细化,又起表面脱碳作用! ...

我把它放在600多度的炉子里,一天才出炉(忘记了),出炉时炉温是460度。后来重新淬火,虽然回好后硬度与韧性都有了,但抗拉强度却低了好多,你觉得来次退火会怎么样。
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发表于 2013-3-8 11:23:10 | 显示全部楼层
重新淬火的加热温度?
淬火回火硬度情况?
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 楼主| 发表于 2013-3-8 11:23:49 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-3-8 09:41
饭煮糊了不好吃。
从楼主的言语可以发现是脆性断裂,硬度本身没问题(甚至有富余)。 ...

恩。你的见解与我想到一起去了。今天重新退下火看。
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 楼主| 发表于 2013-3-8 11:26:20 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-8 11:23
重新淬火的加热温度?
淬火回火硬度情况?

重新790度淬火;淬火时硬度HRC60-63,回火硬度58左右。
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发表于 2013-3-8 11:54:18 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-8 11:20
我把它放在600多度的炉子里,一天才出炉(忘记了),出炉时炉温是460度。后来重新淬火,虽然回好后硬度与 ...

高温回火要用700度,退火温度用790度都可以。
重新淬火温度用840度,看看抗拉强度多少?
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