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请教大神Cr12Mov回火中产生变形的原因及解决办法

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[LV.2]偶尔看看I

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发表于 2017-7-11 13:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 dwtitxss 于 2017-7-11 13:13 编辑

现在手头有四件尺寸为325*250*135mm的模具镶块,材料为Cr12Mov,正面型腔挖掉了一部分。淬火时使用的炉子是966型单室真空气淬炉,所设置的工艺参数如下:
升温至650,60分钟,保温120分钟
升温至850,60分钟,保温150分钟
升温至1020,60分钟,保温120分钟
加热结束后进行淬火。氮气压力为4.5Bar,风机频率40Hz,冷至炉温60度出炉。
淬火结束后观察模具背面平面的变形量为0.1mm以内,在炉外微风吹冷大约冷却3到4小时后装框回火,第一次回火温度为480,六小时左右出炉,出炉后风机吹冷,吹冷后进行第二次回火,回火温度为480,六小时出炉,出炉后吹冷。待模具完全冷却后再次观察模具背面平面的变形量,此时变形量为0.2mm。请教大神的是淬火出炉变形量0.1mm都不到,为何回火后变形量反而骤增?是不是有哪里没有做到位的?请大神指点,不慎感激!

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[LV.7]常住居民III

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发表于 2017-7-11 17:23:17 | 显示全部楼层
会不会是淬火结束到第一次回火前增加的变形量
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[LV.9]以坛为家II

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发表于 2017-7-12 16:21:03 | 显示全部楼层
炉冷压力太低了,残奥太多
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[LV.10]以坛为家III

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发表于 2017-7-13 02:03:31 | 显示全部楼层
低温段的淬火压力太大,这个材料在高温段快冷保证不发生珠光体转变是对的,但是在冷却到马氏体转变温度附近,就应该把冷却速度降下来,否则在马氏体转变温度冷速太快就会保留较大的内应力,既不利于变形控制,也容易开裂。回火时候,这个淬火应力一去除,自然就会发生变形,这个变形是发生在回火阶段,但是其根源是淬火应力导致。
比这个材料淬透性更好的高速钢怎么淬的?快冷慢冷结合,先快后慢,对吧?是不是也是这个道理呢?
为成功找方法,不为失败找借口。
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[LV.2]偶尔看看I

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发表于 2017-8-13 08:27:17 来自手机 | 显示全部楼层
控制到这个份上已经不错了。

回火变形产生的原因,佘工和铁匠都给出答案l了。
残奥转变引起的。

200左右低温回火可以减小回火时的变形。不过应力太大。低温回火和高温回火二者相比较,你现在的做法个人认为啊比较好的。
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