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求大神指点迷津:感应淬火表层软

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[LV.7]常住居民III

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发表于 2019-1-18 16:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 benbenwu 于 2019-5-13 09:31 编辑

感应淬火,工件为截面45mm宽,淬火后从表面至深度0.7mm甚至1mm始终是软的,诚求指点迷津。
淬火表面软.jpg

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 楼主| 发表于 2019-1-18 16:10:36 | 显示全部楼层
一直觉得是频率的问题,从5600提高到7200,再提高到11500,再高到14000,还没解决
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[LV.10]以坛为家III

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发表于 2019-1-18 16:49:05 | 显示全部楼层
什么材料?
有没有做金相分析呢?
为成功找方法,不为失败找借口。
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 楼主| 发表于 2019-1-18 17:01:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 benbenwu 于 2019-5-13 09:33 编辑
aaron01 发表于 2019-1-18 16:49
什么材料?
有没有做金相分析呢?

材料...,  
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 楼主| 发表于 2019-1-18 17:04:51 | 显示全部楼层
这个金相我看的不大好,像没酸蚀好的样子
898438356444741489.jpg
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[LV.9]以坛为家II

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发表于 2019-1-19 09:15:02 | 显示全部楼层
我们是专业做导轨和滑块的,淬火我们也自己做,从你给的信息的应该是45导轨,我们45导轨淬火出来,1.0的地方大于58HRC,有的时候客户要求1.5大于58HRC,55导轨我们一般做到2.0以上的深度,方便留个联系方式么?
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[LV.8]以坛为家I

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发表于 2019-1-21 10:43:24 | 显示全部楼层
估计是脱碳了。
为成功找方法,不为失败找借口。
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 楼主| 发表于 2019-1-21 11:11:05 | 显示全部楼层

可以确定不是脱碳,脱碳最大0.1mm
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[LV.7]常住居民III

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 楼主| 发表于 2019-1-21 12:06:10 | 显示全部楼层
是否可能是残余奥氏体的原因,如是,通过何种办法可以减少呢?
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 楼主| 发表于 2019-1-21 16:50:03 | 显示全部楼层
假定是残奥的原因,我按已经采取的提高了的频率,大幅增加速度,并适当提高功率,目的是减少硬化深度、减少碳化物的溶解,是否会有效遏制残奥的比例呢
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[LV.Master]伴坛终老

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发表于 2019-1-21 19:17:30 | 显示全部楼层
什么感应器,冷却方式是自喷水还是感应下面加的喷水圈,你详细说明下,好给你找原因;如果有金相高手,看看表面组织差异性就知道了,
是非天天有,不听自然无。
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[LV.7]常住居民III

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 楼主| 发表于 2019-1-22 09:57:48 | 显示全部楼层
七月 发表于 2019-1-21 19:17
什么感应器,冷却方式是自喷水还是感应下面加的喷水圈,你详细说明下,好给你找原因;如果有金相高手,看看 ...

是卧式的感应淬火机床,喷水圈与线圈相邻设置,喷水夹角可调
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发表于 2019-1-22 14:54:16 | 显示全部楼层
有没有对材料检验?个人感觉是偏析或者是过烧
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[LV.6]常住居民II

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发表于 2019-1-22 17:25:03 | 显示全部楼层
感应器不匹配,或者感应器与产品位置没有调整好。
发几张感应器、工件感应器位置照片大家看看。
为成功找方法,不为失败找借口。
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[LV.Master]伴坛终老

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发表于 2019-1-22 17:45:27 | 显示全部楼层
benbenwu 发表于 2019-1-22 09:57
是卧式的感应淬火机床,喷水圈与线圈相邻设置,喷水夹角可调

卧式机床,喷水圈感应隔开的,那就不是我想的问题,现在我瞎猜也猜不出来是什么原因了。我看你发了金相图片的,让金相员确认下表面组织可以吗?
是非天天有,不听自然无。
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[LV.10]以坛为家III

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发表于 2019-1-24 10:12:58 | 显示全部楼层
金相不清楚,估计是冷却的问题,金相里面是不是大量的屈氏体啊
为成功找方法,不为失败找借口。
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[LV.7]常住居民III

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发表于 2019-2-3 09:14:14 | 显示全部楼层
没有做过感应热处理,瞎猜一下
高温区域过深,而冷却能力不足
这样会导致次表面淬火后温度回升过高而造成硬度低

可以根据批产的相识产品验证
比如增加加热频率减少加热时间,增加喷水量
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[LV.Master]伴坛终老

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发表于 2019-2-3 14:52:41 | 显示全部楼层
本人看是脱碳的原因。
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
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